“跳汰机运作的情形不错,未发现卡堵的情形,未发现块煤和矸石漏发的情形……”据悉,在阳城煤电洗煤厂,维修保养队长张兆坤向著者介召了跳汰机筛板改进后的运作情形。
据了解,该矿洗煤厂跳汰机提升轮内有12块弧形板,起到托运块煤、矸石和防止漏出的作用。每块弧形板重100多公斤,由于受块煤、矸石的磨损和挤压,弧形板每半年更换一次,筛板每季度更换一次,不但费时费工,而且给安装、更换工作带来了很大的不便。同时,筛板的原有固定方式随着生产量不断增加,经常出现筛板变形或者刮掉,给生产带来了一定的影响。
对此,维修人员通过征集操作人员及技术人员的建议,经过反复研究,决定对跳汰机提升轮内的提升筛板安装角度进行改变,顺时倾斜10°,把原有的刮板更换成20cm厚的钢板,并把筛板固定在刮板上,使其耐磨程度增强。目前,筛板角度改变后,经过一段时间的运行,未出现矸石、块煤卡堵及筛板、弧形板变形现象。
“现在我们不但不用担心更换筛板的问题,而且经过计算每年就可节约弧形板16块,加上提升筛板,每年可节省材料费约2万余元”,张兆坤介绍说。